松下A6伺服维修

2024-11-29 07:00 113.83.13.164 2次
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松下伺服器维修,松下A6伺服维修
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产品详细介绍

松下伺服器维修,松下伺服A系列,A3系列,A4系列,A5系列,A6系列维修

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Err 11.0 控制电源不足电压保护
原因:
控制电源整流位置的P-N间的电压低于规定值。
100V的产品:约DC70V(约AC50V)
200V的产品:约DC145V(约AC100V)
400V的产品:约DC15V
①  电源电压低。发生瞬间停电
②  电源容量不足…受主电源接通时的突入电流影响,电源电压下降。
③  驱动器故障(电路故障)
处理:
100V,200V产品:
测定连接器及端子台的L1C-L2C线电压。
400V的产品:
测定连接器及端子台的24V-0V线电压。
①  提升电源电压的容量。更换电源。
②  提高电源容量。
③  更换新的驱动器。
Err 12.0 过压保护
原因:
整流位置的P-N间电压高于规定值。
100V的产品:约DC200V(约AC140V)
200V的产品:约DC400V(约AC280V)
400V的产品:约DC400V (约AC560V)
① 电源电压超过允许输入电压范围。由于无功补偿电容器或UPS(无停电电源装置)造成的电压跳起。
②  再生电阻的断线
③  外置再生电阻不匹配,导致无法吸收再生能量。
④  驱动器故障(电路故障)
处理:
测定连接器及端子台的L1,L2,L3线电压。
①  输入正确的电压,拆除无功补偿电容器。
②  用万用表测量驱动器端子P-B间的外置电阻的电阻值,∞标识断线。应更换外置电阻。
③  变更为所指定再生电阻值瓦数。
④  更换新的驱动器。
Err12过电压保护:
原因:
逆变器P-N间电压超过规定值。
①  源电压超过允许输入电压范围。无功补偿电容器和UPS(无间断电源)造成的电压反弹。
②  再生放电电阻断线。
③  位置再生放电电阻不匹配,导致无法吸收再生电能
④  驱动器故障(回路故障)
处理:
  测量连接器(L1、L2、L3)的线间电压。
①  输入正确电压,拆除无功补偿电容器。
②  用测试仪测量驱动器端子B1-B2间外接的电阻值,如为∞则为断线。应更换外置电阻。
③  改变所定再生放电电阻值,W数。
④  更换新的驱动器。
Err13.0 主电源不足电压保护(PN); Err13.1 主电源不足电压保护(AC)
原因:
在Pr5.08=1时,L1-L2间瞬停时间超过Pr5.09所设定的时间。或在伺服开启中,在主电源整流位置的P-N间电压低于规定值。
100V的产品:约DC80V(约AC55V)
200V的产品:约DC110V(约AC75V)
400V的产品:约DC180V(约AC125V)
①  电源电压低。发生瞬间停电
②  发生瞬间停电
③  电压容量不足…受主电源接通时的突入电流影响,导致电源电压下降。
④  缺相…三相输入规格的驱动器在单相电源下动作。
⑤  驱动器故障(电路故障)
处理:
测量连接器及端子台的L1,L2,L3的线间电压。
①  提升电源电压的容量。更换电源。排除遗漏主电源电磁接触器的原因,接通电源。
②  尝试将Pr5.09设定延长。正确设定电源各相。
③  提升电源容量。电源容量参照P.2-10准备篇「适应驱动器的外围设备一览表」。
④  正确连接电源的各相(L1,L2,L3)。单相100V及单相200V使用L1。L3。
⑤  更换新的驱动器。
Err 14.0 过电流保护;Err14.1  IPM异常保护
原因:
在逆变器上流动电流超过规定值。
①  驱动器故障(电路,IGBT的部品不良等)
②  电机电缆U,V,W短路。
③  电机电缆接地。
④  电机烧毁。
⑤  电机电缆接触不良。
⑥  由于频繁接通,关闭伺服,导致动态制动器用的继电器熔化。
⑦  脉冲输入和驱动器开启的时间同步或者脉冲输入过快。
⑧  动态制动器电路过热导致温度保修死断线。(仅E,F型)
⑨  功率模块过热保护。
处理:
检查电机电缆是否短路等。
①  拆除电机电缆,接通伺服,如果立即发生故障,则需更换新的驱动器。
②  检查电机电缆连接U,V,W是否短路,连接器导线是否有毛刺等。正确连接电机电缆。
③  检查电机的各条电缆之间的绝缘电阻。绝缘不良时请更换新电机。
④  检查电机的各条电缆间的电阻是否平衡,如不平衡,则需更换电机。
⑤  检查电机连接部U,V,W的连接器插头是否脱落,如果松动,脱落,则应紧固。
⑥  更换驱动器。请勿通过接头,切断伺服进行运转,停止操作。
⑦  接通伺服100ms以后,再输入指令。
⑧  更换驱动器。
⑨  提升驱动器,电机容量。延长加减速时间。减小负载。
Err14(A4、A系列)Err 14.0、Err14.1(A5、A5Ⅱ、A6系列)
Err 15.0 过热保护
原因:
驱动器的散热器、功率元件的温度超过规定值。
①  驱动器的周围温度超过规定值。
②  过负载。
处理:
①  改善驱动器的周围温度及冷却条件。
②  提高驱动器、电机容量。
延长加减速时间。降低负载。
Err 16.0 过载保护1(过负载保护1)、Err 16.2 过载保护2(过负载保护2)
原因:
转矩指令值超过Pr5.12(过载等级设置)设定的过载水平是,根据后述时限特性激活过载保护。
①  负载过重,有效转矩超过额定转矩,长时间持续运转。
② 增益调整不良导致振荡,振动。电机出现振动,异常声音。Pr0.04(惯量比)的设定值异常。
③  电机布线错误,断线。
④  机械受到碰撞,突然负载变重,发生扭转缠绕。
⑤  电磁制动器处于动作状态。
⑥  在复数台机械布线中,误将电机电缆连接到其它轴,错误布线。
⑦  Pr5.12(过载等级设置)低。
处理:
以PANATERM的波形图形画面检查转矩(电流)波形是否发生振荡,是否上下晃动过大。通过PANARWRM检查过载报警显示及负载率。
①  加大驱动器,电机的容量。延长加减速时间,减低负载。
②  重新调整增益。
③  按布线图正确连接电机线路。更换电缆。
④  排除缠绕因素。减轻负载。
⑤  测量制动器端子的电压。断开制动器。
⑥  将电机电缆,编码器连线正确连接到各自的对应轴上。
⑦  设定Pr5.12(过载等级设置)为0
Err 16.1 转矩饱和异常保护
原因:
  转矩饱和状态连续发生次数达到Pr6.57「转矩饱和异常保护监测时间」的设定时间。
解决:
·确认驱动器的动作状态。
·请执行和Err16.0、Err16.2相同的处理。
Err18.0 再生过负载保护
原因:
再生能量超过再生电阻的处理能力。
① 由于负载惯量大形成减速中的再生能量,导致整流器电压上升,以及再生电阻的能量吸收不足导致电压上升。
②  电机旋转速度过高,无法在规定减速时间内完全吸收再生能量。
③  外置电阻动作界限被限制为10%的占空比。
处理:
用前面板或通信确认再生电阻负载率。
① 确认动作模型(速度监视器)。检查再生电阻负载率及过再生警告显示。提高点击、驱动器容量,放缓减速时间。外置再生电阻。
② 确认动作模型(速度监视器)。检查再生电阻负载率及过再生警告显示。提高点击、驱动器容量,放缓减速时间。降低电机转速。外置再生电阻。
③  设定Pr0.16为2。
 注意:设定Pr0.16为2是,请务必设置温度保修死等外部保护。无再生电阻的保护,有可能会使再生电阻异常发热导致烧损。
Err18.1 再生晶体管异常保护
原因:
   驱动器的再生驱动用晶体管故障
处理:
更换驱动器
Err21.0:编码器通讯断线异常保护:
原因:
编码器和驱动器的通信,在大道一定次数后中断,激活断线检测功能。
处理:
①  线图所示正确连接编码器线路。
②  纠正连接器插头的错误连线。
Err 21.1 编码器通讯数据异常保护
原因:
  编码器的数据通讯异常。
 ·主要因噪音引起的数据异常。
 ·虽与编码器线连接,但通信数据异常。
处理:
·确保编码器的电源电压为DC4.75V~5.25V…在编码器线缆较长时请特别注意。
·如果点击线和编码器线捆扎一起,请分开配线。
·将屏蔽线接入FG。
Err 23.0 编码器通讯数据异常保护
原因:
编码器的数据通信无异常,但数据内容异常。
主要因噪声引起的数据异常。
虽与编码器线连接,但通信数据异常。
处理:
·确保编码器的电源电压为DC4.75V~5.25V…在编码器线缆较长时请特别注意。
·如果点击线和编码器线捆扎一起,请分开配线。
·将屏蔽线接入FG。
Err 24.0 位置变差过大保护
原因:
位置偏差脉冲超过Pr0.14的设定。
①  电机未按指令动作。
②  Pr0.14(位置偏差过大设定)的数值过小。
处理:
① 按位置指令脉冲检查电机是否旋转。确认转矩监视下的输出转矩未达到饱和。调整增益。Pr0.13、Pr5.22设定为Zui大值。按配线图正确连接编码器线,延长加减速时间。减轻负载、降低速度。
②  加大Pr0.14的设定值。
Err 24.1 速度偏差过大保护
原因:
内部指令速度和实际速度的差(速度偏差)超过Pr6.02的设定。
注)由于指令脉冲输入禁止(INH)或正方向/负方向驱动禁止输入出现立即停止等,强行将内部位置指令速度设置为0时,在此瞬间速度偏差会变大。内部位置指令速度开始时,速度偏差也会变大,请设定充足的余量。
处理:
·将Pr6.02的设定值变大。
·将内部位置指令速度的加减速时间变长。或通过增益调整来提高追随性。
·将速度偏差过大检出置于无效。(Pr6.02=0))
Err 25.0 混合偏差过大异常保护
原因:
·在全闭环控制时,外部位移传感器的负载位置与编码器的电机位置不符,超过Pr3.28所设定的脉冲数。
·在全闭环控制中,变更或切换了指令分倍频分子。
处理:
·检查电机与负载的连接。
·检查外部位移传感器与驱动器的连接。
·在启动负载时,确认电机位置(编码器反馈值)的变化与负载位置(外部位移传感器的反馈值)的变化为相同符号。检查外部位移传感器分频分子、分母(Pr3.24、3.25)、外部位移传感器方向反转(Pr3.26)是否正确设定。
·在全闭环控制中,固定指令分倍频。
Err 26.0 过速度保护
原因:
电机的旋转速度超过Pr5.13的设定值。
处理:
·避免过大的速度指令。
·确认指令脉冲输入频率和分频·倍频比。
·因增益调整不良产生过冲时,请对增益进行调整。
·按配线图正确连接编码器的线。
Err 26.1 第2过速度保护
原因:
   电机的旋转速度超过Pr6.15的设定值。
处理:
·避免过大的速度指令。
·确认指令脉冲输入频率和分频·倍频比。
·因增益调整不良产生过冲时,请对增益进行调整。
·按配线图正确连接编码器的线。
Err26 过速度保护:
原因:
电机的转速超过Pr5.13(过速度等级设置)的设定值。
处理:
避免过速度指令。
检查指令脉冲的输入频率及分频,递增比。
因增益调整不良产生过冲时,请对增益进行调整。、
按布线图正确连接编码器线缆。
设定Pr5.13(过速度等级设置)为0。
Err 27.0 指令脉冲输入频率异常保护
原因:
   指令脉冲输入频率超过Pr5.32的设定值×1.2倍。
处理:
   确认指令脉冲输入。
Err 27.2 指令脉冲倍频异常保护
原因:
通过1圈指令脉冲数、第1~第4指令分倍频分子、指令分倍频分母设定的频率·分倍频比不合适。
指令脉冲数与指令分倍频比的乘积值超过越5000Mpps。
指令脉冲输入有疏密不同。
指令脉冲的输入由于噪音导致计数错误。
处理:
·指令分倍频比在1/1000~8000倍的范围下,尽可能低设定Zui小数值。
·确认指令脉冲输入。
·尽可能地使用长线驱动的I/F。

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法定代表人刘贱庆
注册资本50
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